2019年12月20日

反井项目部开展钻机自主维修省钱又练功

反井项目部在努力完成承揽项目工程的同时,大胆尝试和积极推进钻机的自主维修。12月3—20日,对原本要返厂维修的AK008钻机进行自主维修,使其尽快“重返前线”,开启了反井项目部自主修理大型钻机的初体验之路。

反井项目部自2013年成立以来主要从事反井钻机施工,机组人员能够对钻机进行施工操作、日常的点检、保养及故障排除,但涉及到钻机较大的故障维修,往往采取“返厂维修”的方式进行。“返厂维修”一方面会造成较高的费用成本,另一方面也会使得员工的维修技能水平得不到实质性的提高。

反井项目部AK008反井钻机,型号为ZFY-1.2/30/150,先后作为武钢、大红山、锡铁山、沂南、长龙山等机台的施工钻机,累计进尺3000m有余。在“劳苦功高”的同时,也伴随着设备的日渐消耗。近期,AK008钻机在长龙山项目施工完后,经设备检查发现钻机存在以下问题:水系统严重损坏;齿轮箱承载轴承、扶正轴承间隙大,无法正常运行;主机衬板磨损严重,无法保障导孔精度;钻机主件锈蚀严重;油封老化;下卡座破损,再加上钻机在沂南项目解体下井,现场条件限制导致组装时机架不规整,设备状况整体较差等。 

针对AK008钻机出现的问题,最初计划返厂维修。项目部班子层经反复商议后,认为可以开展自主返修的尝试:一方面为节省费用,另一方面为提高自身维修水平,掌握钻机大修技能,“一举双得”。最终,决定在大冶基地进行维修。为此,迅速组建了由基地机关专业口人员及钻机班组人员组成的维修小组,进行真正意义上的第一的自主维修尝试。

12月3日,钻机及人员到位后,维修小组说干就开干了。大家查阅钻机的图纸,详细地了解钻机的结构、配置;对钻机进行了系统的问题排查;并针对问题,提报了对应的物资计划,各项工作有条不紊地进行着。在这半个月的时间里,维修小组边学习边实践,对钻机进行了整体拆卸,修复了齿轮箱、水系统,处理了下卡座,更换了各类密封、主机衬板等。修复完成后进行钻机再组装恢复,并对钻机组成件进行了打磨除锈,刷漆换新,及常规保养。整个过程下来,原本破旧不堪的钻机,重获了新生,俨然如新。

这次钻机自主维修,不仅让项目部人员学习、练就了技艺,还大大降低了项目部的成本。作为真正意义上的钻机自主维修,对今后项目部的钻机整体自主维修具有重大意义,也为公司夯实“五大板块”基础做出了贡献。(张露)



Related Articles